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劳动创造幸福·匠人匠心费斯托张峰:匠心引领 创新发展

作者:淘金网平台官网登录 时间:2024-01-05 15:53:09

  今年年初,科技部火炬中心公布2021年国家高新区排名,济南高新区跃升至第10位,实现历史性跨越;一季度,济南高新区财政收入实现“开门红”,新增注册企业3723户,增量居全市首位,各种类型的市场主体超12万家……

  劳动开创未来,奋斗成就梦想。一系列成绩的背后离不开各行各业高新人的智慧和力量。值此五一国际劳动节之际,高新区融媒体中心推出“五一”特别策划——“劳动创造幸福·匠人匠心”,将目光投向奋斗在基层一线的劳动者,欣赏奋斗英姿,传递实干精神,激发干事创业动力。在这个温暖的春天,让我们追随这些劳动者的步伐,聆听他们默默无闻,坚定执着,敢于创新的奋斗故事。

  他在生产一线默默付出,他是现场难题敏锐的发现者,他用智慧匠心提升效率,他就是费斯托气动有限公司数控加工优化改善之星——张峰。凭着勇于创新的思维,甘于奉献的敬业精神与无私忘我的工作热情,他从一名普通的数控车工成长为如今的高级技师,先后获得公司“业务表现之星”、“EHS表现之星”、“FVP表现之星”、“优秀员工奖”等荣誉;2017年,济南市总工会授予他“济南市创新能手”称号,2021年获得费斯托全球“CIP世界杯第二名”。

  低头拼搏、抬头望路。从业以来,张峰围绕提升产品质量、降低生产所带来的成本,持续不断的对工艺、技术做改造和升级,先后优化项目十余项。

  2009年,张峰负责焊接气缸产品本地化生产项目,这是第一批次费斯托气缸转移国内生产。但是,同一个气缸的前盖、缸筒、后盖三种零件的螺纹起点加工存在缺陷,螺纹没有有效上紧力,只能在加工完三种零件后进行配装,这样使得工作效率极低。同时,该产品需要在韩国实现组装,中国工厂生产的零件和韩国生产的零件适配度又很差。未解决这个难题,张峰刻苦钻研,加班加点试验,终于在年底实现了螺纹起点的加工优化,创新的将前盖、后盖及缸筒三种零件螺纹起点通过加工工艺实现了一致化,避免了由于螺纹不匹配造成的试装和报废,使集团内部螺纹加工标准实现统一,他还制作了标准量具使中国、德国与韩国测量标准一致。从此,中国的前盖、韩国的缸筒、德国的后盖可以同时出现在同一条气缸之上,实现了制造精度一致,制造标准统一。

  2015年,张峰完成了长行程活塞杆加工优化项目和快速换型(SMED)优化项目两个工艺改善方案。长行程活塞杆加工优化项目,张峰解决了活塞杆工艺流程中的甩弯问题,这不仅改善了表面的划伤,加工效率也提高了50%。SMED是张峰主导的第一个精益优化项目,活塞杆加工存在小批量多品种加工问题,需要不停的换型实现用户订单需求,原先要建立大量的库存满足及时交货需求,张峰来优化升级后,设备换型时间大幅度的降低,产量从人均52件提高到132件,增幅达154%,每年节省本金约86万。

  2021年,由张峰发明制作的纵切的非标外圆刀杆,填补了国际上纵切设备没有副角刀片的空白,节省费用26.5万元。

  如今,张峰已为公司节省了270余万元,他用创新和匠心为企业节省本金,是公司改善创新的技术能手。

  除了想法多、点子多,是公司不可多得的技术能手外,张峰作为老员工也不忘“传帮带”。在历年的带徒工作中,他积累的实践经验和技术成果,都有序地传承了下去,如今已带出了3位高级技师,4位技师。

  2011年公司第一次引进德国的DMG全功能数控车削中心设备,他加班加点在9天内完成设备验收,又不辞辛苦的仅用一个月的时间培养出6名数控学徒,让该设备在较短的时间内形成“战斗力”,提高了公司的生产创收,使济南工厂以更快速度,进入到费斯托全球生产中心的行列。

  笃志求真方能滴水穿石,多少次通宵达旦、潜心钻研才能突破瓶颈,多少回披星戴月、攻坚克难才能求真获解。张峰以工匠精神积极进取,用创新思维不断开拓,为行业发展迈向更高台阶努力着!

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